婁底靠譜的立式除塵器改造
發(fā)布時間:2023-12-10 00:40:59婁底靠譜的立式除塵器改造
1) 建造電除塵器一次投資費用高,但是用于處理大流量的煙氣(17000m3/h以上)時,就能夠發(fā)揮其經(jīng)濟性;此外鋼材消耗量較大,據(jù)估算平均每立方米集塵面積所需鋼材重量大約為3.5~4t。2) 電除塵器的除塵效率受粉塵物理性質(zhì)影響很大,特別是粉塵的比電阻的影響更為突出。適宜捕集比電阻為104~1010Ω?cm的粉塵粒子。3) 電除塵器不適宜直接凈化高濃度含塵氣體,一般濃度應小于20g/m3;4)對制造和安裝質(zhì)量要求較高。5) 需要高壓變電及整流控制設備。6) 占地面積較大。
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荷電后的塵焦顆粒在非均布電場中做變加速運動,其到達沉淀極的時間只要小于煤氣在沉淀管內(nèi)停留時間即可達到除塵目的。定向移動時間不僅和運動顆粒的質(zhì)量、電荷有關系而且隨二次峰值電壓的增高而縮短。電暈功率和電暈電流通常在接近火花放電運行范圍內(nèi)都隨電壓的升高而急劇增加,通過計算,電濾器的峰值電壓每增加1%,電流就增加5%,電暈功率增加5.5%,因此運行電壓峰值每提高1KV,收塵效率就能提高許多。所以從理論上來講,二次電壓越高除塵效率越好,但在實際中,由于設備制造、工藝限制等原因,電濾器的工作電壓一般為40-80KV。針對粗煤氣的溫度、流量自動調(diào)整高壓電源的輸出電壓和電流,使火花率一直保持(臨近放電而又未發(fā)生放電時),不僅使操作簡便準確,而且除塵效率大為提高。
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濕式除塵器本體入孔門為矩形入孔門,共14個,尺寸450mm*600mm,采用內(nèi)外門密封,其中8個出現(xiàn)了不同程度的滲水、泄漏,且內(nèi)門存在一定的腐蝕情況,既污染現(xiàn)場環(huán)境,又不利于公司安全文明生產(chǎn)。對于此類問題的主要解決措施如下:(1)針對入孔門滲水、泄漏的問題,通過對內(nèi)門重新打密封膠和更換耐油膠板的臨時措施,已暫時緩解滲水、泄漏的問題。(2)利用機組檢修機會,按照吸收塔入孔門的安裝工藝標準對濕式除塵器入孔門進行改造,確保無泄漏。
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1、除塵效率。效率高不高是選擇的一項重要的忭能指標,一定狀態(tài)下的氣體流量特定粉塵污染物,氣體的狀態(tài)對捕集效率都有直接影響。2、泥漿處理。泥漿處理是濕式除塵器必然遇到的問題,應當力求減少污染的危害程度。3、運行和維護。—般應避免在除塵器內(nèi)部有運動或轉(zhuǎn)動部件,注意氣體通過流道斷面過小時會引起堵塞。4、操作彈性。任一操作設備.都要考慮到它的負徜、在氣流量超過或低于設計值時對捕集效率的影響如何;同樣,還要掌握含塵濃度不穩(wěn)定或連續(xù)地高于設計值時將如何進行操作。 5、疏水性。濕式除塵器對疏水性粉塵的凈化效率不高,一般不宜用于設計值時將如何進行操作。
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通常,為防止?jié)袷匠龎m器下灰斗煙氣倒灌,特在下灰斗底部設置U型水封管路。在實際運行中,由于下灰管道中水分含有大量的粉塵,且此處水流無外加壓力,靠水自身重力流動,極易造成粉塵堆積,導致U型水封管路下水不暢,同時,當U型水封管路下水不暢時,造成灰斗積水,當灰斗積水達到一定液位,造成下層4個電場全部短路跳閘。對于此類問題的主要解決措施如下:(1)在U型水封管路處加裝一路沖洗水,定期進行沖洗。(2)加大人工維護力度,通過U型水封管路放水門,定期對U型水封管路、濾網(wǎng)進行徹底清理。
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其采用的技術(shù)路線主要包括SCR脫硝裝置、低溫省煤器、低低溫電除塵器、協(xié)同除塵濕法脫硫塔和WESP,該技術(shù)路線的特點既利用了低低溫除塵器的除塵性能,同時通過改造脫硫塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)和增加除霧裝置提高脫硫塔的協(xié)同脫除粉塵的能力,通過WESP的深度凈化處理,使出口粉塵排放確保小于1mg/Nm3。歐美等國的排放標準比國內(nèi)還要嚴格,的使用率達到80%以上。電除塵學會主席、浙江大學教授閆克平告訴記者:"歐洲電除塵項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,他們的設計都比要求的標準要高,留出的余度幾乎達到了1倍。比如,意大利威尼斯的一個電廠即使關掉一兩個電場,仍然可以達標排放,可見他們設計時預留的空間是充足的。而我們的設計常常追求臨界狀態(tài),照著標準緊巴巴地設計,面對實際運行中煤種變化、工況變化等問題時,不穩(wěn)定是不可避免的。"