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實施高溫靜電除塵器脫硝系統(tǒng)優(yōu)化,配合脫硝廠家對脫硝系統(tǒng)進行調(diào)試優(yōu)化,采取嚴(yán)格控制氨質(zhì)量、開展氨逸控勞動競爭、加強脫硝啟動初期運行控制等措施。優(yōu)化后,脫硝運行的氨逸量顯著降低,為電除塵電除塵設(shè)備的穩(wěn)定運行創(chuàng)造了更好的條件。針對存在的問題,進行技術(shù)改造,增加電除塵電除塵設(shè)備灰斗的流化空氣和電加熱,加強對粉煤灰的擾動,防止粉煤灰堆積。改造后效果顯著,大大改善了輸灰差的問題,促進了電除塵電除塵設(shè)備的良好運行。各措施實施后,火電廠2臺煤粉電除塵設(shè)備恢復(fù)正常運行,各電場二次電流增加到500mA以上,電除塵電除塵設(shè)備出口煙氣濃度降至100mg·M-3以下,實現(xiàn)電除塵設(shè)備系統(tǒng)正常運行和煙塵達標(biāo)排放。
1)更換高溫電除塵器進口氣流分布板,保證氣流均勻,提高整體除塵效率。2)對陰極線和陽極板進行檢修和校正。檢查陰極線的松緊和變形情況,對損壞或嚴(yán)重變形的陰極線和陽極板進行更換和修復(fù)。對極板進行冷態(tài)校正,對極線進行熱態(tài)校正,以保證極板間距均勻合理。校正后極板與極坐標(biāo)線的距離不小于180mm,極坐標(biāo)線的較大振動幅度不大于40mm。根據(jù)極線的實際情況,將第二電場的陰極線替換為新的cs20a針線,針線由0Cr18Ni9不銹鋼制成,呈圓錐形。電暈電壓低,電暈強,為尖端放電。針沿平行極板布置,有利于提高粉塵荷量,提高工作電流。3)更新ESP變壓器。對兩臺電除塵設(shè)備的1臺電場變壓器和2# 4電場變壓器的高頻電源進行了更新。更新后,兩臺電除塵設(shè)備一電場的變壓器空載試運轉(zhuǎn)容量可達1000mA,第二、三、四電場空載電流可達800mA。4)處理設(shè)備漏風(fēng)。電除塵器廠家更換電除塵設(shè)備空氣預(yù)熱器,對尾部煙道進行保溫、拆卸、檢漏,更換人孔門5扇,更換350m2波紋板。精餾后,系統(tǒng)含氧量由10% ~ 11%顯著降低到8% ~ 8.5%。